Da bleib ich dran! :D freu mich schon auf deine Baufortsschrittte (um ein bisschen zu spicken..) So ein Bagger steht schon ziemlich weit oben auf meiner Wunschliste!
Bei den ausgiebigen Fahrtests durch den Fahrzeugbesitzer (meinen Sohn), haben sich ein paar Dinge gezeigt die ich noch ändern wollte.
Ein Problem waren die Räder der Lenkachsen. Diese setzten sofort mit Staub zu und drehten nicht mehr frei... Original Felge mit Stift:
Also habe ich neue Flegen gedruckt, in welche jeweils 2 1x3x1mm Lager mit einem M1 Gweindestift kamen. Zum Staubschutz habe ich dann zusätzlich noch eine Art Beilagscheibe gedruck, welche aber nur am inneren Ring der Kugellager aufliegt. Außerdem haben die Felgen einen zweiten Felgenring bekommen, somit halten die Reifen nun zentriert ohne geklebt werden zu müssen.
Die zweite Baustelle war der Antrieb. Ursprünglich hatte ich den Antrieb nur auf einer Achse mit dem KG-1048, welches einen 7mm Motor hat. Auch wenn es ordentlich Kraft hatte, hat es mit nur einer angetriebenen Achse nicht so gut funktioniert.
Dann kam das 2achs Getriebe mit dem 5mm Motor 1:5 und einer Gesamtuntersetzung von 1:95. Das hat zwar gut funktioniert, aber die Leistung/Kraft war eher bescheiden.
Also habe ich mmich entschlossen ein neues Getriebe mit einem 7mm Motor und 2 angetriebenen Achsen zu konsruieren. Als Motor kommt der M700L von SolExpert zum Einsatz. Gesamtuntersetzung 1:48. Um das Getriebe möglichst leichtgängig zu machen, sind alle Wellen kugelgelagert (1x3x1) Auch die Hinterachsen bekamen neue Felgen mit zweitem Felgenring Das Gehäuse habe ich wieder mit meinem Elegoo Mars gedruckt.
Das Getriebe läuft unheimlich ruhig und hat jetzt ordentlich Kraft!
Das Modell wurde nach seiner Fertigstellung von seinem Besitzer, das ist nämlich eigentlich mein 9jähriger Sohn, ausgiebig getestet. Dabei hat sich gezeigt dass das Antriebskonzept nicht ideal ist. Es funktioniert, aber die Antriebsachse verliert bei Hindernissen zu schnell die Bodenhaftung.
Daher habe ich ein genau auf den Rahmen des Z8 angepasstes Getriebe geplant und wieder mit dem Mars gedruckt. Es ist so konnstruiert dass es nicht verklebt werden muss, sondern mit einem Bolzen im Rahmen gesichert wird. Somit ist eine leichte Kippbewegung möglich.
So. Das war's jetzt.
Ich hoffe das Ergebnis gefällt und freue mich auf eure Kommentare
Insgesamt habe ich 58 Led der Baugröße 0402 verbaut.
Sie werden über insgesamt 5 Bausteine angesteuert:
- Licht, Blinker und die gelben Blinkenleuchten hängen an einem HLTB - Bremslicht und Rückfahrleuchten werden direkt vom MotorTinyII angesteuert - Die Blaulichter vom DBT - Die weißen Arbeitsleuchten am Dachrand hängen direkt am Rx43d Empfänger
Ich hatte mir in den Kopf gesetzt,die Füllstandsanzeige "funktionstüchtig" zu machen. (Das sinddie jeweils 4 Leuchten (grün, grün, gelb und rot) links, rechts und hinten am Fahrzeug)
Dazu habe ich mir einen AtTiny45, das wäre dann die Nummr 5, so programmiert dass er die Akkuspannung überwacht und quasi als Bargraph ausgibt. https://www.youtube.com/watch?v=rBzd994gHUw
Und da eine Feuerwehr ohne Martinshorn langweilig ist, musste auch noch ein Lautsprecher (dessen Halterung habe ich beim Druck berücksichtigt) und das BENEDINI Soundmodul Platz finden.
Zum Schluss wurde es dann doch ganz schön eng...
4. Das (vorläufige) Finale
Zum Abschluss fand noch eine Besatzung Platz in der Kabine (ich denke jedes Mal die haben gestrittten), passende Kennzeichen wurden montiert, und an einigen Stellen kam noch Farbe ins Spiel.
Ach ja! Ein passendes Symbol für die Devo7e musste natürlich auch noch sein...
Somit ist (war) das Modell fertig. Da ist dann auch dieses Video enstanden, in dem ihr nochmal Bilder vom Bau und das Modell in Aktion sehen könnt:
Ziel war es, den Monitor beweglich zu gestalten. Das Originalteil hat von Anfang an nicht meinen Ansprüchen entsprochen, und ein funktionsfähiger Umbau schien mir mit dieser Basis als nicht machbar. Somit war klar dass ich den Monitor neu fertigen muss.
Das war der Zeitpunkt wo ich das Projekt beinahe vorzeitig beendet hätte, da ich keine für mich zufriedenstellende Lösung fand.
Irgendwann erwähnte jemand in der Mikromodellbau FB Gruppe beim Thema 3D Druck den ELEGOO Mars...
... ja und dann hab ich mir eben einen 3D Drucker gekauft! :D
Nach etwas Einarbeitung konnte ich meine ersten 3D Drucke betrachten und habe bezüglich des Projekts Dachmonitor neuen Mut gefasst...
Dann habe ich damit begonnen in FUSION360 das komplette Dach und den Monitor neu zu konstruieren...
...und gleich mal den Drucker angeworfen. (Hier liegen die Teile zum Aushärten unter UV Licht)
Der Hauptarm des Monitors wird mit einem Schneckengetriebe bewegt.
Durch die hinteren Messingrohre habe ich geflochtene Angelschnur geführt. Mit einem Servo kann so der Ausleger nach oben und unten bewegt werden. https://www.youtube.com/watch?v=C9IA_SLLjYo
Heute möchte ich euch mein neuestes Werk vorstellen. Mein bisher aufwendigstes Umabuprojekt. Das GFLF(Groß Flughafen Lösch Fahrzeug) ZIEGLER Z8 Hamburg 3.
Das Grundmodell für den Umbau kommt von HERPA. Normalerweise steht HERPA eigentlich für Qualitätmodelle. In diesem Fall ist das leider nicht so. Die Bedruckung ist sauber ausgeführt, wobei bereits hier an einigen Stellen markante Unterschiede zum Vorbild auffallen. Die Details sind nur sehr rudimentär dargestellt. Der Dachmonitor ist einfach nur furchtbar. Die Details wie Lüftergitter am Dach sind nur bedruckter Karton . . . Zur Verteidigung von HERPA muss man allerdings sagen dass sie dieses Modell zukaufen (der eigentliche Hersteller ist mir momentan entfallen...)
Für den Umbau kommt erschwerend hinzu, dass das Material des Oberwagens extrem dick ist (an manchen Stellen über 3mm), und der Kunststoff aus dem das Fahrgestell gefertigt ist, eine Art Faserkunststoff, einserseits sehr weich ist, sich aber trotzdem fast nicht bearbeiten lässt.
Aber man wächst ja mit den Aufgaben...
Als erstes wurde das Modell zerlegt um eine Übersicht zu bekommen. Das war schon ziemlich schwierig da fast alles verklebt ist.
Und dann gings los...
1. Das Fahrgestell:
Im ersten Schritt habe ich den Platz für das Lenkservo bestimmt und ausgefräst. Außerdem wurden auch gleich die Aufhängungen für die beiden Lenk-Pendelachsen angebracht.
Da sich hier schon zeigte dass das Fahrgestell zum Verziehen neigt, habe ich mir Gedanken gemacht wie ich sicherstellen kann dass alle 4 Achsen am Boden bleiben. Meine Lösung war es die erste Pendelachse zusätzlich in der Höhe beweglich zu machen ...
Die Bohrung für den Lagerbolzen habe ich zum Langloch gefräst..
... und in die Aufhängung eine 1x6mm Feder eingepasst.
Dann habe ich noch die Lenkstangen aus Messingprofil und 1mm Schrauben gemacht und am Servohorn befestigt.
Angetrieben ist (war) das Modell von einem KG-1048 Getriebe. Für den Saft sorgt ein 300mAh Lipo. Die Steckerleiste verbindet später das Fahrgestell mit dem Oberwagen.
Ich wollte einen Langholz Rungenauflieger wie man sie hierzulande häufig sieht... z. B. von der Firma GSODAM
Leider hab ich im nichts gefunden das meinen Vorstellung entsprach... Ein paar Modelle gibts bei shapeways, aber rund €100,- für einen Auflieger... Außerdem musste er "bespielbar" sein, und bei den (fantastisch) filigranen Ausführungen dieser Modelle hätten die Rungen ein "echtes" be- und entladen wohl nicht lange mitgemacht.
Also selber bauen... Als Basis habe ich einen HERPA Auflieger (Achsen, Heck und diverse Kleinteile) und den KIBRI Bausatz 12250 (Rahmen und Rungen) genommen.
Begonnen habe ich mit dem Bau einer neuen Stoßstange. In sie ist die Beleuchtung integriert. Blinker, Rückleuchten, 4 Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung und Seitenleuchten.
Dann habe ich den Rahmen auf die gewünschte Länge eingestellt, die Rungen passend platziert und den Platz für Unterfahrschutz und Reserverad ermittelt. Außerdem habe ich noch eine Abdeckung für den Rahmen aus 0,2mm geätztem Riffelblech abgefertigt.
Den gesamten Auflieger habe ich in Anthrazit lackiert. Links und rechts habe ich je 6 Seitenleuchten eingebaut. An der Rückseite des Rahmens sind noch 3 rote Rückleuchten dazu gekommen
Die Stirnwand habe ich aus extra dünnem Basismaterial aufgeaut. Hier habe ich insgesamt 22 LED als Umrissleuchten verlötet. Das ganze wurde noch mit Evergreen Profilen verkleidet.
Nach dem Verkabeln...
Zum Abschluß habe ich den Auflieger noch etwas "farblich" gestaltet und einige Decals angebracht. Beim MACK wurden noch die diversen Kleinteile montiert und er hat ebenfalls Kennzeichen und Tafeln nach ECE70.1 bekommen...
Es wird wieder mal Zeit für was neues, und nachdem ich meinen VOLVO L350F mit einem Holzgreifer ausgestattet habe war es naheliegend einen Holztransporter zu bauen um einen Umschlag Schiene/Straße realisieren zu können.
Da ich eine Schwäche für die amerikanischen Hauber habe, die europäischen finde ich nicht so schön, sollte es ein solcher werden. Leider ist der Markt hier sehr überschaubar. Moderne Hauber sind, wenn überhaupt, nur von Kleinserienherstellern in Resin oder Metall zu bekommen. Beides für den RC Umbau eher bedingt geeignet.
Die Wahl fiel daher auf den schon etwas älteren MACK von HERPA. Bei den (Langholz)Aufliegern sieht es noch schlechter aus, dazu aber später.
Wie üblich wurde das Fahrzeug zerlegt und der Platzbedarf ermittelt
Als erstes wurde die Lenkung verbaut. Zum Einsatz kam hier die LKW Lenkachse von sol-expert. Durch die großen Kotflügel war es beim MACK möglich die Lenkung um etwa 1mm nach hinten zu versetzen und so den größeren Platzbedarf auszugleichen.
Danach wurde das Getriebe eingebaut. Auf einen Doppelachs Antrieb habe ich bei diesem Modell verzichtet. Es ist nur die zweite Achse angetrieben. Bei der dritten Achse wurde nur das Höhenspiel vergrößert. Hier werkelt ein G90, ebenfalls von sol-expert.
Und dann sprach der Herr, es werde Licht! Das Fahrzeug sollte ein typischer "fahrender Christbaum" werden. ;)
Als erstes die Heckbeleuchtung welche, für diese Fahrzeuge typisch, eher rudimentär ausfällt. Eigentlich blinken bei den Amis ja die Rücklichter, da mein MACK aber eine österreichische Zulassung bekommen sollte, hat er "richtige" Blinker bekommen.
Auch an der Front hält sich die Beleuchtung noch in Grenzen. In den Scheinwerfern sind warmweiße LED für Licht und Fernlicht, sowie die Blinker verbaut. Alle in Baugröße 0603. Das Glas habe ich mit UV-Kleber aufgebaut. An der Stoßstange hat er dann noch 3 kleine Frontleuchten in Baugröße 0402 bekommen.
Entlang des unteren Kabinenrandes habe ich dann links und rechts je 10 LED 0402 verbaut. (Hier sieht man auch den Lenkservo, den ich nicht extra fotografiert habe...)
Dann gings an den Sleeper. Der hat links und rechts je 6 gelbe Leuchten (0402) und an der Rückseite 6 rote LED (0402) bekommen. Bei den roten leuchten 1,3,4 und 6 mit dem Licht, 2 und 5 sind als Bremsleuchten ausgeführt.
Zum Schluß hat er noch 5 gelbe Leuchten, ebenfalls 0402, am Kabinendach und einen Rückfahrscheinwerfer bekommen.
Unter der Motorhaube wurden dann noch Hauptschalter und die Ladebuchse eingebaut.
Dann habe ich noch die Elektronik verkabelt. Als Empfänger habe ich wieder einen DELTANG rx43d verbaut und mit 2 Motorausgängen und 6 Funktionsausgängen konfiguriert. Für die Motorsteuerung (inkl Rück- und Bremslicht) kommt ein motortinyII zum Einsatz. Als Akku ein 1S LiPo mit 180mAh. Außerdem noch eine 10polige Buchsenleiste als Verbindung zum Auflieger.
Jetzt habe ich die Blinker so programmiert, dass sowohl aktiv und steering auf CH7 liegen. (3/5/6/7/7 und 3/6/5/7/7) Aber auf CH7 reagieren sie nicht.
Dafür auf CH4 (Lenkung)!?!?!
Meine Devo7e ist auf Mode3. Also CH1 re/h, CH4 re/v, CH3 li/h und CH2 li/v Das habe ich so eingestellt, da dann auch die Knüppelbelegung für die Programmierung passt...
Ich habe ein Problem dabei Blinker an meinen RX43d-2 v520 zu programmieren. Geschalten werden soll der Blinker über den nachträglich an der Devo7e eingebauten 3pos Schalter (CH7, tastend).
Gleich vorweg. Der Schalter funktioniert (COMPLEX/-100/0/100) und die LED sind überprüft. P5 und P6 sind richtig angeschlossen und lassen sich schalten wenn ich sie als "on/off LED" konfiguriere...
Was will ich: Blinker links auf P6 CH7 Blinker rechts auf P5 CH7 Mit Lenkung CH4 soll zurück gesetzt werden.
Ich habe mich an die Anleitung gehalten 3/6/5/7/4 für den linken Blinker auf P6 3/5/6/7/4 für den rechten Blinker auf P5
Aber irgendwie haut das nicht hin. Auch nicht wenn ich die Blinker auf CH2 lege (3/6/5/2/4; 3/5/6/2/4).... Alles andere (Licht, Fernlicht, Motor1, Motor2, Servo, Bremslicht; Rücklicht) konnte ich programmieren und funktioniert.
Hier mal meine komplette Programmierung (in dieser Reihenfolge habe ich es auch gemacht...)
Zitat von Sven Löffler im Beitrag #7Das ist ein 1:25er Motor. Evtl. bekommst man es auch mit einem 1:136 hin. Dann würde ich noch etwas originalgetreuer laufen.